Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
текущий статус: | эксплуатируется |
оператор: | Solar Cargo ( ve )с 16 ноября 2005 г. (19 лет) |
в эксплуатации: | с 15 июля 1980 г. (44 года 5 месяцев) |
КБ разработчик: | Антонов |
базовый тип: | Ан-26 (реестр ➦) |
категория: | грузовые |
завод-изготовитель: | Авиант ➦ |
заводской номер: | 9810 |
серийный номер: | 098-10 |
первый полет: | 30 июня 1980 г. (44 года 5 месяцев) |
дата выпуска: | 1980 г. (44 года 11 месяцев) |
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 1.1. 30.07.92г. экипаж в составе КВС Якубова А.А.,второго пилота Падукова Д.Г.,штурмана Промышляева В.Г.,бортмеханика Носуленко Л.М.,бортоператора Сиселятина А.В. выполнял заказной рейс 15015 по маршруту Иркутск-Ленск-Депутатский. При взлёте днём,в простых метеоусловиях в аэропорту Ленск на разбеге при скорости 200 км/ч произошла уборка всех стоек шасси.Экипаж прекратил взлёт в пределах ГВПП.Самолёт получил повреждения нижней части фюзеляжа,также погнуты лопости ВВ правого двигателя.Экипаж и двое сопровождающих не пострадали. 1.2. Расследование проведено комиссией,назначенной приказом генерального директора концерна "Якутавиа" от 31.07.92г. № 97,в составе: председателя -зам.начальника инспекции по БП концерна "Якутавиа" Бугая В.И. зам.председателя -пилота-инспектора инспекции по БП п/о "Байкалавиа" Хафизова Б.Х. членов комиссии -пилота-инструктора ЛО авиакомпании "Байкал" Константинова Н.Н -старшего инженера а/к "Байкал" Алферьевского С.М. -командира Ленской АЭ Руденко Л.Э. -ведущего инженера АТБ а/п Иркутск Суркова Л.Н. Предварительное следствие проводил старший следователь транспортной прокуратуры г.Киренска Нафак Б.Н. 2.АНАЛИЗ 30.07.92г. экипаж КВС Якубова А.А. выполнял рейс 15015 по маршруту Иркутск-Ленск-Депутатский.На борту находилось 4221кг. груза и двое сопровождающих.Взлётная масса и центровка не выходили за установленные пределы. До Ленска полёт проходил без отклонений,но экипаж не включал МС-61(вероятно выкрутили предохранитель),т.к. в течение всего полёта МС-61 не работал. После подготовки в Ленске экипаж вырулил на исполнительный старт с МК-68 градусов и приступил к выполнению взлёта.Взлёт выполнял КВС по методике взлёта на ГВПП.На скорости 150 км/ч была поднята передняя стойка,скорость росла нормально.На скорости 200 км/ч КВС почувствовал просадку самолёта с креном на левую стойку.КВС энергично взял штурвал "на себя",создав угол отклонения РВ до -11,6 градусов.Однако самолёт продолжал делать просадку.На удалении от начала разбега примерно 900 метров самолёт начал касание фюзеляжем о ГВПП.КВС дал команду на прекращение взлёта.За 300 метров до полной остановки было применено аварийное торможение. Особая ситуация на разбеге начала развиваться несколько раньше скорости 200 км/ч,когда наиболее вероятно,что бортмеханик начал готовить переключатель для уборки шасси и автоматически перевёл его в положение "уборка".Заметив свою ошибку,сразу поставил кран нейтрально и законтрил его.К такому заключению комиссия пришла на основании проведённого инженерно-технической подкомиссией перечня работ и исследования переключателя "уборки-выпуска" шасси.При проверке работы агрегатов управления шасси электросигнал на кран ГА-142 поступал только от переключателя "уборки-выпуска" шасси.Бортмеханик отрицает какие-либо действия переключателем в процессе разбега самолёта.В дальнейшем операции по прекращению взлёта экипаж выполнил в соответствии с РЛЭ Ан-26,самолёт остановился в пределах ГВПП. За период эксплуатации самолёта Ан-26 случаев самопроизвольной уборки шасси не зафиксировано. 3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании вышеизложенного комиссия пришла к заключению,что наиболее вероятной причиной авиационного происшествия явилось непреднамеренная преждевременная уборка шасси бортмехаником в процессе разбега. На возникновение и развитие особой ситуации могли оказывать влияние факторы: -40119-неправильная оценка бортмехаником динамики движения самолёта в последней стадии разбега, -40444-непреднамеренная уборка шасси бортмехаником при приближении скорости отрыва, -527 -ошибочное восприятие отрыва самолёта от земли из-за больших вертикальных колебаний самолёта при приближении к скорости отрыва, -560 -отсутствие должного взаимодействия с членами экипажа. 4.ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 4.1. КВС Якубов Альфред Адгамович,47 лет,2 класс,БЛУГА в 1967 году,минимум 50х700,общий налёт 13069 часов,на Ан-26 7869 часов,КВС-6319 часов,налёт в день АП-3ч.07м. Второй пилот Падуков Дмитрий Геннадьевич,23 года,3 класс,КВЛУГА в 1991 году,налёт 302 часа. Штурман Промышляев Валерий Григорьевич,47 лет,2 класс,КЛШУ в 1976 году,общий налёт 14436 часов,штурманом 10435 часов. Бортмеханик Носуленко Леонид Михайлович,44 года,1 класс,ИАТУ в 1969 году,общий налёт 9325 часов,на Ан-26-6858 часов. В профессиональном отношении все члены экипажа характеризуются положительно.Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имеют. 4.2. Данные о воздушном судне: Самолёт Ан-26 №26006 заводской №98-10,выпущен КиАПО в 1980 году,налетал с НЭ 17346 часов,9509 посадок,3 ремонта:последний ремонт на АРЗ-403 ГА 24.08,91г.,после последнего ремонта налетал 1577 часов,899 посадок.Последнее периодическое обслуживание по Ф5 выполнено 08.07.92г. в АТБ Иркутска,по Ф-Г1-22.07.92г.На самолёте находилось топливо ТС-1 в количестве 3907 кг соответстующее ТУ,взлётная масса 23988 кг,центровка 26%САХ. 4.3.Метеорологическая информация: Погода в момент АП:80 градусов,3 м/с,видимость 10 км, +12,давление 737.На АП влияния не оказала. 4.4. Данные об аэродроме. Аэропорт Ленск расположен в холмистой местности.Превышение над уровнем моря +235 метров.Размеры ГВПП 2000х65 метров.Грунт каменистый,плотность 10 кг/см2. 4.5. По сигналу "Тревога" после АП через 2,5 минуты стартовый пожарный расчёт прибыл к самолёту,пожара не было,в 08.06 была выставлена охрана,а в 08.07 прибыли расчёты АТБ,МСС,ССТ,СОП,АС.АСК прибыла к месту АП своевременно,эффективность работы АСР хорошая. 4.6.Другая информация. На АРЗ-403 ГА проведено исследование переклюателя 2ППНТ-К управления шасси.Переключатель соответствует ТУ. Было предложение членов лётной комиссии о проведении исследования ГА-142,но в данном случае кран сработал строго по команде электросигнала. |
дл. × размах × выс., площадь крыла: | 23.87 × 29.2 × 8.575 м, 74.98 м2 |
скорость, км/ч: | 435 (кр.), 540 (макс.) |
MTOW: | 22000 кг |
СУ: | 2 × ТВД АИ-24ВТ, ВСУ: 1 × ТРД РУ-19А-300 |
дата учёта | наработка |
1991.08.24 | 15769ч, 8610 циклов |
1992.07.30 | 17346ч, 9509 циклов (ППР - 1577ч, 899 циклов) |
статистика по эксплуатации: | 120 час. в месяц - средний налёт 15.2 рейсов в неделю 1.8 час. - средняя продолжительность рейса |
с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
1980.07.15 | СССР-26006 | летал | |||
1983.06.25 | СССР-26006 | летал | |||
1993.03.22 | RA-26006 | ( ru ) | на хранении | ||
2000.04.13 | RA-26006 | ( ru ) | на хранении | ||
2000.12.21 | UN-26006 | на хранении | |||
2001.09.25 | YV-1101CP | летал | |||
2003.12 | YV-1134C | ( ve ) | летал | ||
2005.11.16 | YV1403 | ( ve ) | летал |